專業製(zhì)造長筒球磨機結構簡單,適用範圍廣,壓(yā)力強大,起動容易、節能(néng)顯著,中科長筒球磨機(jī)操作方便快捷,可進行大批(pī)量生產.電話:159 0364 9888
包鋼(gāng)選礦廠球磨機分為格子型和溢流(liú)型兩種(zhǒng),φ3.6m×6m球磨機(jī)稱為長筒溢流型球磨機。球磨機筒體的入孔門(mén)是鑲鋪襯板時,進入和進襯板的入口,結構為筒體上(shàng)開方形口,再焊接一短節法蘭,再用(yòng)螺絲堅固的蓋(gài)子蓋上。
由於近年來(lái)生產能力的(de)提高,在長筒型球(qiú)磨機中,裝礦量及裝球量加上球磨機(jī)筒體自重可達到260t,在球(qiú)磨機運轉中,經常出現入孔門處斜向45°裂紋,裂紋(wén)長度為(wéi)500mm~1000mm。經過焊接後,仍不能較好地避免裂紋的發生。常常造成筒體漏礦甩礦(kuàng),礦漿竄入齒輪傳(chuán)動部位,造成潤滑條件變差,齒輪急劇磨損,使用壽命急劇縮短,球磨機智障頻繁,職工勞動強度大(dà)。進而影響正常生產,被迫大修球磨機,更換球磨機筒體組立件而報廢筒體。近年已(yǐ)報廢(fèi)2個筒體,損失100萬元(yuán)以上。
1、問題分析
球磨機筒體可以看做簡支梁(liáng),
受力分析圖
球磨機筒體簡(jiǎn)支梁上受扭(niǔ)矩和(hé)重力作用,其中,扭矩T=9550×P/n=9550×1250/16.7=714.82kN.m,球磨機筒體自(zì)重加上滿負荷總(zǒng)重為(wéi)260t,進出料端軸承分別(bié)承受重力Ra=Rb=1264.2kN.m。而球磨機(jī)筒(tǒng)體在6000mm範圍受均布載荷q=421.4kN.m,此均布載荷在φ3600mm範圍內是大小隨時間變化的循環交變載荷,由於是溢流型排礦,所加球和(hé)礦量基本為筒體一半左右,當(dāng)筒體入孔門轉(zhuǎn)到正下方時受力 ,當筒體入孔門轉到正上方時受力 ,因此,筒體入孔門處受力出現拉壓交(jiāo)替變形,當筒(tǒng)體入孔門轉到(dào)正(zhèng)下方時受拉變形,當筒體入孔門轉到正上方時受壓變形,而入孔門處由於開了642mm×682mm的(de)方形口,所以(yǐ),會在方形口處橫向產生應力集中,由於所受扭矩較大,筒體主(zhǔ)要是扭轉變形(xíng)較大,於是在入孔門橫向焊接矩形角處出現(xiàn)斜向45°裂紋。如果不及時焊(hàn)接處理,裂紋會逐漸延(yán)續,繼而漏礦,影響生產(chǎn),但是采取焊接措施並(bìng)不能(néng)徹底解決問題。因為筒體一般厚(hòu)60mm,一般隻能焊接(jiē)到筒體表(biǎo)皮,裂紋依舊存在。所以還是要改造(zào)筒體入孔門(mén)結構,才(cái)能徹(chè)底解決問題。
2、改進設計
經過對球磨機筒體結構分析,結合近幾年的球磨機檢修實際記錄,認為球磨機筒體靠排礦端入孔門受力大,經常出現裂(liè)紋,造成筒體漏礦甩礦,礦漿竄入齒輪傳動部位(wèi),造成(chéng)潤滑條件變差(chà),齒輪急劇磨損,使用壽命急劇縮短,球磨機故障頻發。因此,可以老虎去掉一個入孔門,去掉靠近大齒圈處(chù)及排礦端(duān)出的入孔門。入孔門的(de)作用就是在係列停(tíng)車鑲襯(chèn)板時(shí)進(jìn)入(rù)和襯板的通道,由於包鋼選礦廠(chǎng)長(zhǎng)球筒體使用在二次磨(mó)機,為溢流型球磨機,而且襯板(bǎn)為磁性襯(chèn)板,可以(yǐ)從球(qiú)磨機筒體排(pái)礦口進入和(hé)進磁性襯板。因(yīn)此(cǐ)去掉一個入孔門後不會影響進入和進襯板。
去掉靠近大齒圈處及排礦端出的入孔門的筒體結構見圖2。
筒體入孔門(mén)改進(jìn)後結構圖
3、效益評價
經(jīng)過圖紙改進,訂貨後,安裝使用(yòng)到(dào)五係列二次球磨機上,經(jīng)實際證明:延長了長筒球磨機筒體的使用壽命,由原來的5年大修更換一次,延長到10年大修更換一次。齒輪副不會因筒體漏礦,進礦而縮短壽命,可由原來的3個月延長到8個月。大大(dà)降低(dī)了工人的勞動強度。而且此項改進不會對球磨機生產(chǎn)指標有(yǒu)任何影響。






